本書主要針對復吹轉爐底吹工藝控制及爐型精準維護技術進行闡述,內(nèi)容包括:轉爐底吹的重要性、轉爐高效底吹的理論與實踐、爐襯與底吹槍的精準維護措施、全爐役爐型精準維護技術、轉爐底吹模式的優(yōu)化等。
郭玉明
1967年出生,北京首鋼股份有限公司煉鋼作業(yè)部煉鋼工,高級技師,首席技能操作專家,郭玉明創(chuàng)新工作室負責人。
曾獲“全國勞動模范”“北京市大工匠”“首都楷!薄耙苯鹂茖W技術獎”等榮譽和稱號。
他提出“郭玉明氧槍操作法”,該工藝應用后,轉爐一次拉碳率提高到90%以上,單爐冶煉周期縮短8分鐘,極大提高了生產(chǎn)效率,該操作方法至今仍被國內(nèi)大多數(shù)鋼廠采用,對提高中國轉爐冶煉效率起到指導作用;開發(fā)高效復吹技術,解決轉爐的熔池維護難題,實現(xiàn)轉爐碳氧積從0.0030向0.0015的突破,達到國際先進水平,累計實現(xiàn)經(jīng)濟效益3億元以上;組織國內(nèi)首次轉爐爐底快換成功實施,該工藝為國內(nèi)首創(chuàng)工藝,實現(xiàn)首鋼汽車板煉成率達到99%以上。郭玉明從業(yè)以來,一直專注轉爐煉鋼工作,推進從經(jīng)驗煉鋼到自動化煉鋼的轉變,為推動我國鋼鐵冶金技術向高、精、尖方向發(fā)展作出了突出貢獻。
第一講
轉爐底吹的重要性
一、轉爐熔池攪拌的來源
隨著鋼鐵產(chǎn)品的結構調(diào)整,高品質(zhì)汽車板、電工用鋼、高級別管線鋼以及高強鋼的比例逐漸升高,對鋼的潔凈度要求也逐漸提高,而鋼液的氧含量成為評價鋼材潔凈度的主要指標之一。為了提高鋼的潔凈度,對爐外精煉技術進行優(yōu)化,但是轉爐終點的穩(wěn)定控制以及轉爐終點氧含量、磷含量、溫度等參數(shù),不僅影響了爐外精煉的工藝參數(shù),更對潔凈度產(chǎn)生影響,只有控制合適的轉爐終點成分與溫度,才能夠降低爐外精煉潔凈度控制的壓力,從而提高最終產(chǎn)品的潔凈度。
在復吹轉爐中,熔池攪拌的動力來源有頂吹的氧氣、底吹的惰性氣體和碳氧反應產(chǎn)生的氣泡等三個方面。除碳氧反應的攪拌力決定脫碳速率外,頂吹和底吹的攪拌力都可以根據(jù)冶煉過程的實際要求靈活調(diào)節(jié)。改變頂吹射流攪拌功率的主要因素是氧槍高度、氧槍壓力與流量等,影響底吹氣體攪拌功率的主要因素是底吹氣體流量。據(jù)有關文獻報道,底吹對熔池的攪拌作用遠高于頂吹,其攪拌效果是頂槍攪拌效果的10倍。
國內(nèi)外的轉爐均追求良好的底吹效果,但隨著轉爐爐齡的增長,爐襯耐火材料狀態(tài)急劇變化,因此,在爐役后期,轉爐的底吹效果難以得到保證。隨著底吹效果變差,轉爐終點的碳氧積明顯升高,轉爐內(nèi)化學反應效率下降,由于轉爐終點對后道工序以及最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響,在高級別鋼種的生產(chǎn)過程中,尤其是在以汽車板為代表的高品質(zhì)鋼的生產(chǎn)過程中,都對轉爐終點氧含量有明確要求,因此多數(shù)鋼廠在生產(chǎn)高級別鋼種時,為了保證鋼水的潔凈度,選擇在爐齡較低時生產(chǎn)高級別鋼種,當爐齡提高時,僅用于生產(chǎn)普通鋼種,這不僅對轉爐煉鋼車間的調(diào)度產(chǎn)生影響,還降低了產(chǎn)品的質(zhì)量,同時帶來質(zhì)量不穩(wěn)定的現(xiàn)象,甚至直接影響了高級別鋼種的產(chǎn)量。
二、轉爐底吹對熔池攪拌的影響
國內(nèi)的轉爐底吹強度一般都在0.03~0.05Nm3/min/t,即使設計的強度較高,但在實際生產(chǎn)過程中,底吹攪拌的強度以及效果均難以保證,主要原因在于以下兩點。
①底吹槍堵塞,尤其是爐役的中后期。
②大底吹流量導致底吹槍以及底吹槍附近的爐底區(qū)域爐襯的侵蝕,最終影響復吹效果。
隨著首鋼產(chǎn)品結構的調(diào)整,對轉爐終點氧含量、磷含量的要求更加苛刻,尤其是汽車板品種逐漸豐富和產(chǎn)量逐漸增加,汽車板的質(zhì)量控制目標明確要求,其轉爐終點氧含量的控制目標為400~650ppm,但是由于轉爐底吹效果難以保證,轉爐終點碳氧積較高,難以滿足要求,而轉爐終點磷含量的控制困難也直接影響了高品質(zhì)汽車板用鋼的生產(chǎn)。一個爐役內(nèi)轉爐終點碳氧積、氧含量、脫磷率的變化情況如下頁圖1、圖2和第8頁圖3所示。
由于底吹較弱,尤其是在轉爐吹煉接近終點時,爐渣的氧化亞鐵(FeO)含量較高,要降低爐渣FeO含量,只能依靠降低氧槍槍位,而降低氧槍槍位增加的攪拌極其有限,即使在轉爐接近吹煉終點時刻降低槍位,也難以滿足降低FeO含量的要求。